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好大的小西瓜
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樓主  發表于: 2020-01-06 11:04
步進電機作為執行機構帶動壓力傳感器壓在物體表面,電機速度和壓力傳感器的壓力成反比例關系,分母不能為零,所以傳感器空載的壓力根據步進電機200rpm/min設成合適的參數,電機速度是隨著壓力的增大是逐漸減小的,當壓力達到設定值,運用STOP立即停止脈沖輸出,用的信捷的PLC,指令DRVA的速度也是支持速度可以實時變更的,但是實際的項目中卻出現了問題,步進電機"失步”了,另外一個機構也是這個原理,只不過用的是絲桿,運行得很穩定,壓力精度也是在10g左右,還可以接受,只不過速度不是很快,但是這個速度無論降多少,電機都會失步,這就很是奇怪了,有大神來幫我分析分析嗎
[ 此帖被17625645950在2020-01-06 13:39重新編輯 ]
.......
hong0618
早上好,各位
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1樓  發表于: 2020-01-08 08:54
絲桿加步進,精度可以到1kg,下面有彈簧3kg。不過模擬量精度要高點
樓主留言:
看你應該做過類似的項目?這這上面沒有彈簧的,建議機構加個上去再來試驗看看情況
小姐姐騷啊

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