一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2024-05-27
查看xlxlab的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-16 12:10
各位,我現在用一S7 200 CN的PLC去控制伺服電機,工藝是當從后面輸送過來的物品經過由伺服驅動的皮帶線,上面離目標300處有一光電,原來設計是做三段定位,即設定走3500長,當光標檢測到物品后不論物品有沒有走到500長就要轉到下個定位模式,用中斷方式讀取皮帶線上的編碼器數據,同時啟動下一個定位模式,再走設定如400長而此時實際做的時候我們實際上只走395后面就跳到下一個定位段減速走完設定400長,但現在是低速狀態時沒問題,誤差大概1,2毫米,但如果加速到高速或者就設定開高速情況下誤差就太大了可能達到5-10毫米,這就有問題了,我發覺是這個定位問題,因為第一次定位到第二次定位中間要停一下才能完成功能,問題可能就在這里,因為高速時中間暫停一下進行第二次定位這時由于慣性導致物品打滑而產生誤差加大,停止時間是定位切換的人眼無法看到中間是否有停止,現在考慮的是如果整個過程都是連續的那這個問題應該就不是問題了,但西門子好象要做這個脈沖方式,連續定位做不了,不知是我不熟悉西門子指令還是本身沒定個功能,也就是可以無縫切換三次定位,或者在一次定位中可以變速,這樣就不會存在高低速因速度變化物品打滑引起的誤差,請問熟悉的各位大蝦有沒什么好的控制那建議,謝謝!
lysimpering
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2016-03-25
查看lysimpering的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-06 09:03
314733125@qq.com
謝謝!!!

主站蜘蛛池模板: 无人区在线观看免费国语完整版 | 国产成人手机在线好好热 | 国产资源免费 | 高跟翘臀老师后进式视频 | 24adc年龄18岁欢迎大驾光临 | aaa一级毛片免费 | 大叔在线观看 | 超级碰碰免费视频 | 日韩大片在线 | 久久国产伦子伦精品 | 成年人视频免费在线观看 | 国产免费视频 | 国产精品久久久久久影院 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 五月天婷婷精品免费视频 | 视频二区 素人 制服 国产 | 91麻豆网址| 国产精品午夜剧场 | 大乳奶水bbw | 国产日韩欧美 | 水多多www视频在线观看高清 | 污黄漫| 大又大又粗又爽女人毛片 | 国产1广场舞丰满老女偷 | 黄瓜视频免费 | 青青色在线观看 | 掀开奶罩边躁狠狠躁软学生 | 白丝美女用胸伺候主人 | 四虎影音先锋 | 亚洲精品影视 | zozo日本另类极品 | 午夜一级影院 | 国内9lporm自拍视频区 | 俺去啦最新官网 | 秋霞在线一级 | 无码中文字幕av免费放 | 亚洲色大成网站www久久九九 | 天天草b | 国产精品对白刺激久久久 | 国产精品区牛牛影院 | 好紧好爽范冰冰系列 |