payfsl
級(jí)別: 工控俠客
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圖片:
鋼管折彎設(shè)備: 客戶對(duì)弧度要求比較高,人工手動(dòng)調(diào)整不能滿足要求,想用傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)弧度,通過(guò)PID運(yùn)算驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)帶動(dòng)活動(dòng)輪進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。不知道這樣的方案可不可行,各位大神有沒(méi)有更好的方案? 另外具體寫程序也還是迷迷糊糊,以前寫過(guò)溫度的PID,還沒(méi)有寫過(guò)運(yùn)動(dòng)控制的PID,也希望大神能賜教。 因?yàn)殇摴苡蟹磸,并且反彈的量不固定,所以才引入檢測(cè)和PID運(yùn)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償 [ 此帖被payfsl在2022-04-25 20:11重新編輯 ] |
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樓上小王
牛刀小試
級(jí)別: 論壇先鋒
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那你這對(duì)傳感器要求比較高了,要激光測(cè)距型的,還帶模擬量輸出,你這產(chǎn)品如果是鐵板還好一點(diǎn),如果是鋼管,激光測(cè)距不一定準(zhǔn) 有挑戰(zhàn)性。如果挑戰(zhàn)成功,請(qǐng)分享一下心得,讓我們也學(xué)習(xí)一下 |
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zhujingyu69
級(jí)別: 家園?
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我記得彎管機(jī)一般都是用運(yùn)動(dòng)控制器或者運(yùn)動(dòng)控制模塊去控制伺服的。 |
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zhujingyu69
級(jí)別: 家園?
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沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)用PID控制的,雖然伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部本質(zhì)上還是用PID,不過(guò)我們只要通過(guò)脈沖或者總線通訊信號(hào)控制伺服就可以了,比如用三菱的QD77MS,FX5-40SSC等模塊 |
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payfsl
級(jí)別: 工控俠客
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就是因?yàn)橛蟹磸棧⑶曳磸椀牧坎还潭,所以才引入檢測(cè)和PID運(yùn)算 |
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cfg168
級(jí)別: 探索解密
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上數(shù)控或者運(yùn)動(dòng)控制了,因?yàn)樾枰M(jìn)行復(fù)雜的插補(bǔ)運(yùn)算指令去實(shí)現(xiàn)了,而不再是簡(jiǎn)單的算術(shù)運(yùn)算(加減乘除)了,PLC和PID沒(méi)轍。 |
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payfsl
級(jí)別: 工控俠客
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等大神解惑 |
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