bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
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簡單介紹下這個項目:使用一個油缸輸出壓力頂住一個可以旋轉(zhuǎn)的圓形鐵轉(zhuǎn)盤(就是損耗測試),F(xiàn)在控制是這樣設(shè)計的:油缸的輸出壓力用負(fù)荷傳感器檢測,反饋給PLC,用PID指令控制輸出一個4-20MA的信號給伺服放大器電路板,伺服放大器電路板在控制液壓伺服閥,伺服閥控制給油缸供油的流量大小和方向來調(diào)節(jié)油缸的前進壓力。 現(xiàn)在的問題是:當(dāng)鐵轉(zhuǎn)盤靜止時,控制輸出的負(fù)荷壓力很穩(wěn)定(輸出10000N的力上下波動正負(fù)50N),達到控制要求。 當(dāng)鐵轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(轉(zhuǎn)速大概50RPM)時,負(fù)荷壓力波動就很大,沒法穩(wěn)定,(輸出10000N的力上下波動正負(fù)1000N),怎么調(diào)節(jié)PI參數(shù)都沒法穩(wěn)定,而且波動一直存在,多長時間都沒法減小。 鐵轉(zhuǎn)盤的真圓度也測了,誤差很小。 達不到客戶要求,項目一直沒法完成,拖了好久,客戶一直催,愁死人了。請有相關(guān)經(jīng)驗的兄弟指點下:要達到壓力輸出穩(wěn)定,該如何改進,無論是油路上,還是控制上的。 謝謝! 鞠躬 問題終于解決了! 因為有其它廠家一樣的機臺(這些機臺是專業(yè)廠家制作的,新機臺價格上百萬,控制的油壓靜態(tài)和 動態(tài)都很穩(wěn)定),比較后發(fā)現(xiàn)這些機臺都沒有用PLC的PID調(diào)節(jié),都是使用廠家自行開發(fā)的控制板直 接控制伺服閥(伺服閥自帶的控制板也沒有使用)。通過各種努力,向廠家買了一塊控制板并聯(lián)系 上廠家的調(diào)試人員。請教后確認(rèn):廠家一開始也是使用PLC PID調(diào)節(jié),也是遇到同樣的問題(油壓靜 態(tài)可以,動態(tài)波動大),后來開發(fā)了電路板,輸入反饋型號和直接輸出MA電流信號控制伺服閥,控 制的就很穩(wěn)定了。至現(xiàn)場使用此電路板,按說明接線,調(diào)試,靜態(tài)油壓和動態(tài)油壓控制的非常穩(wěn)定,而且調(diào)節(jié)速度快,超調(diào)振蕩小。 油路沒有做任何的更改,就直接一個伺服閥控制油缸的進出油的流量。 解決問題了,感慨只有一句大白話:難者不會,會者不難。對這個項目,我就是那個不會的。 再次感謝各位工控兄弟的指點,幫助。特別感謝5樓的兄弟,微信聯(lián)系,非常熱心耐心。 也感謝楊站長,提供這么好的一個平臺。 謝謝!鞠躬! [ 此帖被bogegongkong在2017-08-12 09:38重新編輯 ] |
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jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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很理解樓主的心情,做工控經(jīng)常會有這種百思不得其解的事情。 很想看一下負(fù)荷傳感器測量轉(zhuǎn)動軸時的的安裝方式是怎樣的。方便的話,負(fù)荷傳感器的型號也想知道。 |
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二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
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我出些餿主意各位看官請勿見笑! (當(dāng)鐵轉(zhuǎn)盤靜止時,控制輸出的負(fù)荷壓力很穩(wěn)定(輸出10000N的力上下波動正負(fù)50N),達到控制要求。)這個是必須的!否則所有的一切多白搭了! 我的餿主意1:伺服液壓缸上加液壓鎖緊,即:需要推力的時候鎖緊松開,推力結(jié)束液壓鎖緊。 2:在機械上改變一下,即伺服缸只管推,傳感器只管檢測,再在傳感器與伺服缸之間加一套鎖緊裝置。 餿主意目前只有這些!各位請勿拍磚!!謝謝! |
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bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
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謝謝! 這樣的話,因為油缸一直受力,而且力還很大,最大為100000N左右,油會泄漏(無法完全密封),壓力會慢慢下降,要補壓。這樣壓力波動又很大了。以前就是用補壓方式,就是壓力波動大才更改了方案。 |
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bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
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現(xiàn)在想:是否是調(diào)節(jié)的頻率不夠快(限于PLC掃描頻率,采樣周期最小100MS),還是伺服閥選型有問題(響應(yīng)不夠靈敏,存在死區(qū)) |
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好久不見啦!
級別: 探索解密
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我有辦法解決,微信15935711469,你的控制部分沒問題,液壓需改進。 |
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xiakebiao
工控老人
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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理解你的心情,看了你的描述,這項目的主要問題是PID響應(yīng)太慢,產(chǎn)生較大波動,屬于“大滯后”系統(tǒng)?稍囍捎霉潭ㄆ+PID調(diào)節(jié),減少PID的mv輸出量(比如30-50%),以減少波動。 [ 此帖被xiakebiao在2017-06-23 19:10重新編輯 ] |
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zhaoxg
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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看你要求的力量不大可以直接用絲杠推啊伺服保持扭矩,這樣不是更好嗎? |
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john42tw
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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平均取樣時間(數(shù))拉長 |
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戇獅
廣州三能:自動化設(shè)備制造 自動化培訓(xùn)
級別: 略有小成
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取樣值做程序濾波處理,濾波算法就要根據(jù)實際來確定 釆樣多少個值,釆樣值遞推,連續(xù)兩值相差多少丟掉不要,多個釆樣值排大小,取中間多少個值算平均值,等等 [ 此帖被戇獅在2017-06-26 10:31重新編輯 ] |
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bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
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對輸入反饋值,做濾波和取平均值,試過,不行。做了濾波或平均值后,波動更大。相反使用輸入反饋實時值,控制的還好點。 原因應(yīng)該就像6L兄弟說的,波動可能就是因為控制的滯后性導(dǎo)致,輸入值做處理后,加大了控制的滯后性。 現(xiàn)在,一個是參考5L兄弟給的建議,另個就是聯(lián)系伺服閥廠家請他們到現(xiàn)場給予指導(dǎo)。 如果能解決,我會把最終解決的方法發(fā)出來。 謝謝各位熱心的同行兄弟們! |
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